建材产业是荆门的传统产业,其中的水泥、平板玻璃却面临产能过剩,亟待去产能,用改革的办法推进去产能,在政策杠杆的撬动下,荆门的水泥和平板玻璃行业已经先行一步,主动转型。
在京兰水泥的大门口,三四十辆大货车排队等货,成了一道固定风景。但在厂区一角,日产2500吨的水泥熟料生产线,已经关停。根据湖北省规划,水泥的淘汰标准是日产1000吨以下的生产线。这条生产线,超出安全线1500吨。
京兰集团执行董事罗光福 :“一旦国家把2500吨,2000吨的生产线列入到淘汰项目的时候,与其到时候措手不及,倒不如现在主动的自己往前走。”
国家推进供给侧结构性改革,去产能的大刀阔斧,让企业都意识到了国家改革的决心。京兰水泥的这一步,迈得也是相当不易。日产2500吨生产线的拆除,意味着损失4个亿的资产。等量置换开建的4000吨新生产线,又要投入7个亿。一减一增,11亿元的大窟窿怎样填补?京兰这样算这笔账:新生产线相较老生产线,一年至少可以节约用电1000万度、减少煤耗2.5万吨。由此每年增加3000万元利润,三十年就是9个亿。此外,京兰一直想配套水泥窑协同处置危险废物项目,焚烧垃圾制水泥,但国家规定,这个项目只能配备在4000吨以上的生产线上。
京兰集团执行董事罗光福:“按年处置量10万吨(固体废弃物)计算,一年最保守的效益在3000万左右。这样三十年就有九个亿。两个九个亿就是十八个亿,投资的回收期不会很长。”
此外,新技术每年还可以减少氮氧化物超过200吨,二氧化硫、二氧化碳排放也随之减少。
京兰集团执行董事罗光福:"要节能减排就必须要技术创新,在现有的技术状态下,不可能做到节能减排。”
为了进一步控制成本和能耗,一套全新的自动能源管控系统和能源操作分析系统,也正在搭建。由此,水泥生产的自动化率可以从50%提升到80%,由此又可以让每吨水泥降低10公斤煤耗和近十度电耗。
京兰水泥永兴分公司总经理助理陈颖:“程序自动分析自动调控 电脑根据给定的参数可以瞬时进行调整,振动幅度尽量缩小,这样就避免能源的浪费。”
建厂已有几十年平板玻璃厂家弘润建材,也在不久前淘汰了最后一条传统的格法生产线,削减280万重量箱落后产能,并等量置换,新上了一条浮法工艺生产线。人工成本,减少了十分之一。
沙洋弘润建材有限公司副总经理王波:“投资成本大一点,但是同样的卖价,伏法的成本比格法反而低30%。”
新的生产线,还在检测环节加强自动化,严把质量关。
沙洋弘润建材有限公司质检班长冯芝 :“有八台相机,下面是光源灯,玻璃只要走动的话都是通过他检测的。一等品里面是不允许有任何气泡和结石的。”
转型,让弘润建材的玻璃达到了国际先进水平,销往全国过半地区。
沙洋弘润建材有限公司副总经理 王波:“公司转型升级之后,产量没有多大的变化,因为都是按政策等量置换的,置换之后这两条线的能耗降低,自动化程度高了,成本降低,最终产值达到了15亿元 ,比原来翻了将近五倍”
以转型升级为手段的等量置换、减量置换,成为建材工业实现稳增长、调结构、增效益的重要途径。
来源:荆门广播电视台
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